电机接线柱烧毁的故障分析实例
1.事故概况
在一家工厂发生了一起设备事故,六安江淮电机接线端子受热老化,接线柱断裂。
2.事故分析
电机接线是六安电机厂电气维护人员的主要任务之一。按照故事中“四不放过”的处理原则,我们必须首先明确事故原因,找出真正原因。它不应该是肤浅的,如果次要原因不能被视为根本原因,则有必要了解各种因素之间的因果关系,以达到事故根本原因分析的目的。同时,在实现事故原因分析的最终目标之前,必须针对相同或类似事故提出并实施可行的预防措施。
电机功率90kW,额定电流167A,正常工作电流约150A,电机电缆规格为3×70~1×35。电机直接启动。
发动机在运行过程中的温度不得超过允许值,否则会损坏其绝缘层,缩短发动机的使用寿命,甚至导致发动机燃烧,从而导致严重事故。因此,应及时监测大型电机在运行过程中的发热情况,使其在运行过程中的性能更强。强烈的绿色油漆气味或燃烧气味通常是由电机绕组过热引起的。立即查找原因,消除隐患。
在拍摄了犯罪现场的照片和现场电机的情况后,电工仔细检查并分析了问题的原因,并假设事故原因如下:
1.电机布线未标准化,电缆长度为70米㎡, 电缆接线片为95米㎡, 电缆接线的鼻孔开口不匹配,这意味着接线的鼻孔压力不紧,这会导致发热和老化,同时也会导致电机端子开口不匹配,以及一些问题,如接线困难和电缆接线片过大导致电气间隙不足;
2.电机位于墙角,电机散热风扇罩位于墙边。通风和散热不良会导致电机过热,加速电机的老化过程。
3.电机端子不符合铜、铜连接的要求,中间有铁弹簧垫圈和螺母;
4.电机正常使用时振动大,振幅大,拉簧垫使用时间长,失效。如果长时间使用,接线可能会松动。
5.电机接线不规范,铜线鼻子与长螺母端部连接,距离长,电阻增大;
6.布线时,由于布线角度的设置,电缆和端子接线片会弯曲,导致损坏,从而加速电缆老化和发热。
通过团队与个人的相互交流,深入分析研究,我认为这次事故的主要原因是没有严格遵守电机接线要求,电流方向必须是铜-铜连接,带有铁弹簧垫圈和垫圈。该点造成的单点接触电阻很大,并且始终有大电流流过该点(90千瓦电机),长时间运行后肯定会发热。羽毛枕的性能在高温下总是会变差,这会导致接触电阻进一步增加,发热更大。经过一段时间,直到电缆烧坏,问题才会暴露出来。
3.纠正措施
根据六安江淮电机的现状,找出问题的解决办法,制定电机的接线,特别是22kW以上电机的接线标准,严格遵守电气安全规程和电机接线规程。
1.每次连接电机时,首先检查电机接线盒是否完好,接线盒内的端子、接线片、电机连接电缆是否被氧化和加热,拆下接线片和端子鼻接线进行清洁或更换螺母并重新拧紧
2.接线时,根据电机的功率确定合适的电源线长度,接线充分美观。
3.压接时,根据电缆直径选择合适的电缆接线头,以确保压接过程和压接质量。
4.确保铜-铜连接符合电流流向。建议在振动低的点将端子转换为铜。
5.检查羽毛垫是否合适有效,建议大电机更换新的羽毛垫
6.定期检查22KW以上的大型电机,详细记录所有电机数据,发现隐患,立即整改
7.对大型电机的健康部件进行热成像温度测量,记录相关数据,并进行比较和分析
8.连接电机时应注意电缆密封套。防爆区域必须使用防爆电缆密封套。它们不能用普通电缆密封套代替。它们必须正确关闭和紧固。
9.拆卸电机接线时,建议使用合适的工具,不要用力拆卸,以免扳手不当,有时滑倒,发生事故。
10、对于22kW以上的电机接线,将派专人进行检查并做好详细记录,确保电机接线符合要求,填写《电机接线专项检查表》并组织归档。
1.新安装的电机应仔细检查铭牌上的功率、电压、极数和连接方式,接线应正确
针对这起设备事故,结合日常电气工作,六安电机厂需要在今后的工作中采取更加严格的立场,吸取教训,提高今后工作的责任感,杜绝违章操作,类比看待问题,消除事故隐患,维护人员应坚持电气化电气安全法规。合格的电工应认真、仔细、专业,包括专业性和专业性。专业性是指高度的责任感、认真的工作和追求完美专业性是指市场驱动的专业知识、强有力的执行力和更高水平的自我管理国际监测系统。